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二手数控机床回收——怎样排除加工中心的伺服系统故障
发布时间:2018-08-04 发布人:admin
  二手数控机床回收导读:加工中心伺服系统故障维修包括主轴伺服与进给伺服两个部分,又可分为系统故障和机械故障。本实例为伺服系统的系统故障示例,诊断和排除伺服方面的系统故障可借鉴本实例方法。

  (1) 故障现象某加工中心,配置FAGOR8050M数控系统。Z轴方向超过换刀点后,不管按Z+键或Z—键,Z轴都继续往上运动,致 使平衡液压缸上部的安全螺纹堵头射出,重新关机再开机,情况依旧。

  (2) 故障原因分析

  ①机床Z轴运动超过了光栅尺的读数范围,Z轴读不到反馈信 号,机床不知道当前位置,所以不管按Z+键或Z—键,Z轴只会按参考 点的方式继续往上运动。

  ②Z轴往上运动,平衡液压缸上部的油压增加,当超过一定值后, 安全螺纹堵头被射出。

  (3) 故障排除方法将机床Z轴回复到参考点以下,重新开机,执 行G74回参考点:

  ①拆去Z轴的护裙。

  ②打开电控柜,用一段导线使AXZ的触点202和触点291接通, 松开Z轴电动机抱闸。

  ③打开平衡液压缸回流控制阀,注意流量不能过大,压力表的压 力不能低于4. 5kg/cm2,否则关闭平衡液压缸的回流控制阀。

  ④打开平衡液压缸的进流控制阀,点动液压泵,使平衡缸的压力 回复到原值。

  ⑤重复②、③、④操作,直至把机床Z轴回复到参考点以下。

  ⑥关闭平衡液压缸回流控制阀,打开平衡液压缸进流控制阀,点 动液压泵使平衡液压缸的压力回复到原值。

  ⑦关机后,再重新开机,执行G74回参考点。

  经过以上措施,机床Z轴运动恢复正常,此时还需要恢复安装安 全螺纹堵头;用双频激光干涉仪校正Z轴的定位精度和重复定位精 度。以确保机床的正常运行。

  (4) 故障排除经验积累提示本实例中“Z轴读不到反馈信号”是 引发故障的主要原因,因此需要恢复Z轴的正常位置。在故障排除的 作业中,“将机床Z轴回复到参考点以下”是主要的故障排除的措施, “控制液压平衡的压力”是维修作业的要点。由本示例可见,伺服系统 的系统故障诊断和排除应注意运动部件与位置检测装置的相对位置,

  维修垂直方向的坐标轴时必须重视平衡装置或机构的调整。X轴和Y轴位置偏差过大的报警。

  (3) 故障原囪确认与排除

  ①报警故障可能的原因排列分析:

  a. 位置偏差值设定错误;

  b. 输人电源电压太低;

  c. 电动机电压不正常;

  d. 电动机的动力线和反馈线连接故障;

  e. 伺服单元以及主板上的位置控制部分故障等。

  ②故障原因的筛选分析。可能的原因是很多的,根据筛选分析, 可以发现故障所在位置。一般来说,不可能同时发生两个控制单元损 坏,故判断本故障原因在主板的位置控制部分。

  ③应用主板替换法进行进一步诊断、维修,排除了系统故障。

  (4) 故障诊断分析经验提示本示例的经验归纳后值得积累的经 验是如何进行故障常见原因的筛选分析。诊断作业时需要对常见的故 障原因进行分析排列,然后进行筛选。本示例抓住了“一般情况下,不 可能同时发生两个控制单元损坏”的要点,因而迅速排除了 a、b、c、d四 项故障原因,从而判断本故障原因在主板的位置控制部分。

  济南顺鑫机床销售有限公司主要经营范围:二手数控机床回收,二手数控机床设备等。